燒結主抽風(fēng)機是燒結生產(chǎn)的主要設備,擔負著(zhù)燒結過(guò)程燃燒的送風(fēng)。若主抽風(fēng)機故障停機,將引起暫停煉鐵甚至停爐的特大事故。
一、高壓風(fēng)機狀況及故障現象韶鋼3號燒結機主抽風(fēng)機D2500一11的主要參數為:風(fēng)量2 500m3/min,風(fēng)壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年9月底開(kāi)機后,主抽風(fēng)機的自由端振動(dòng)嚴重超標,特別是軸向振動(dòng)很大,位移峰一峰值達到105μm,而風(fēng)機負荷端的各向振動(dòng)位移峰一峰值都較小,在20μm以下。
二、振動(dòng)原因分析1.軸向振動(dòng)原因主抽風(fēng)機振動(dòng)故障的主要特征之一,是自由端軸向振動(dòng)特別大,原因有以下幾種:
(l)安裝角向不對中;(2)軸彎曲;(3)軸承不對中。不平衡和不對中是旋轉機械普遍和常見(jiàn)的振動(dòng)原因,但要認真分辨各自的特征頻譜。因為故障振動(dòng)可能是單一原因造成,也可能是幾種故障的疊加?;瑒?dòng)軸承間隙過(guò)大可使軸改變在軸承內的位置,導致不對中,常產(chǎn)生二倍頻振動(dòng),使軸與軸承或密封等零部件摩擦,進(jìn)而產(chǎn)生使軸進(jìn)入不穩定激烈運動(dòng)所需的擾動(dòng)力。這時(shí),滑動(dòng)軸承不是故障振動(dòng)的根源,而不平衡、不對中或軸彎曲才是故障源。
2.振動(dòng)分析的初步結論頻譜分析表明,燒結風(fēng)機的主要振動(dòng)特征為,自由端軸向振動(dòng)超標;各方向主要頻率成分為軸旋轉頻率,同時(shí)存在明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍頻等諧波。
振動(dòng)分析的初步結論為:(1)由于變形、磨損等原因,使轉子產(chǎn)生不平衡;(2)風(fēng)機自由端軸瓦磨損,間隙過(guò)大;(3)軸系不對中。
三、故障處理10月8日進(jìn)行次現場(chǎng)冷態(tài)動(dòng)平衡,其后風(fēng)機各點(diǎn)振動(dòng)值明顯下降,但自由端軸向振動(dòng)仍大,位移峰一峰值達77.2μm。解體檢查發(fā)現,風(fēng)機自由端上、下支承瓦磨損較嚴重;軸密封銅板與轉子軸表面發(fā)生摩擦,有明顯摩擦痕跡。更換軸瓦后,風(fēng)機各點(diǎn)振動(dòng)值在正常范圍內,但自由端軸向振動(dòng)相對其它點(diǎn)仍偏大,一倍頻占主要成分,且軸向大??梢源_定風(fēng)機轉子存在的不平衡,主要由熱變形引起,運行時(shí)間越長(cháng)不平衡越明顯。10月20日進(jìn)行第二次現場(chǎng)冷態(tài)動(dòng)平衡。動(dòng)平衡前風(fēng)機自由端水平位移峰一峰值為36.45μm,軸向位移峰一峰值為48.8μm;動(dòng)平衡后分別降至3μm和30μm。風(fēng)機自由端水平方向一倍頻占主要成分,同時(shí)存在二倍頻等成分。主抽風(fēng)機運行約4天后,各向振動(dòng)值緩慢變大,可見(jiàn)轉子仍然存在不平衡。10月24日進(jìn)行了一次熱態(tài)動(dòng)平衡,即主抽風(fēng)機在接近實(shí)際運行工況的熱態(tài)情況下的動(dòng)平衡。動(dòng)平衡前風(fēng)機自由端水平位移峰一峰值為27.87μm,軸向位移峰一峰值為58μm;動(dòng)平衡后分別為8.3μm和18.6μm。開(kāi)機后運轉平穩,經(jīng)過(guò)4個(gè)月的運轉和檢測,證明主抽風(fēng)機的振動(dòng)故障已經(jīng)解決。
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